沃丰水泥公司:设备技改换新颜 绿色发展再向前
时间:2024.07.19


517a8319083a7bd685c20edd93dce45.png 

——写在沃丰水泥公司技改项目运行一周年之际

“辊压机技改项目年节约电耗费用约904万元,篦冷机技改项目年节约煤耗、电耗费用约360万元,两项技改年节省维修资金约400余万元……”这是近期在沃丰水泥公司组织召开的技改项目运行一周年总结会上,该公司熟料部副部长、“鲁班工匠”蒋猛汇报的一组靓丽数据。

3b6d2812b8001b68003fcccef63b00b.jpg

沃丰水泥公司技改前的辊压机和篦冷机运行年限长、能耗偏高,故障率上升,维修成本不断增加,这些问题如同顽石,阻碍了企业高质量发展的道路。2023年,沃丰水泥公司在集团精心指导和大力支持下,攻坚克难、加压奋进,圆满完成了总投资近1亿元的生料辊压机和四代篦冷机技改项目。技改项目正式投入运行一年来,用一组靓丽的数据交出了优异答卷。

辊压机运行以来性能稳定,噪音控制符合国家标准,废水实现零排放,真正实现了绿色生产。粉磨台时由原来420t/h提升至550t/h,吨生料工序电耗由21.3kWh/t以上,降至13.5kWh/t左右。这一突破性的成果,不仅提升了生产效率更是大幅度降低了能耗。以生料年产量200万吨计算,每年可节约电能高达1560万kWh,节约费用约904万元,年减少维修投入约250万元,为公司的可持续高质量发展奠定了坚实基础。

1613110e66b82fa99141ff916f0920a.jpg

技改前该公司使用的是NC39325三代篦冷机,该设备出料温度在150℃左右,导致熟料煤耗偏高,间接造成运输熟料皮带焦化磨损过快,增加了材料维修费用。另外,熟料冷却效果不好,造成熟料易磨性差,水泥磨台时偏低,设备维修率较高。新技改的第四代篦冷机,出料温度平均在80℃左右,比技改前降低70℃左右,有效解决了熟料冷却不良、易磨性差等历史难题,使水泥磨台时得到显著提升。年节约煤耗、电耗费用约360万元,节约材料及维修费用约150万元,此外,新设备还有效改善了厂界噪音,由原来60分贝减少至40分贝,为员工创造了一个更加舒适的工作生活环境。

38f4ff85fcca5d3658a0a1e7e07e1f4.jpg

沃丰水泥公司技改的成功实施,不仅在节能减排方面取得了显著成效,更是凭借优质的产品赢得了市场青睐。集团总经理助理,公司党委书记、总经理牛迎东在技改总结会议上表示,将乘胜追击,继续加大科技创新和技改投入力度,促进企业绿色转型高质量发展再向前。(张强 李会)


Copyright © 2023 山东泉兴能源集团有限公司 All Rights Reserved.  鲁ICP备20001938号-1 鲁公网安备 37040002006015号

技术支持:滕州信息港